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调整探讨低氮燃烧器运行中出现的问题

时间:2018-06-12 15:50    作者:admin 返回列表

能减排是我国可持续发展的一项长远发展战略,是我国的基本国策。当前,实现节能减排的目标面临着十分严峻的形势。氮氧化物是火力发电厂锅炉排放的大气污染物之一。锅炉的运行排放着大量的氮氧化物,使用低氮燃烧器改造后的锅炉在运行中仍有很多的问题尚需解决。下面我们来探讨调整低氮燃烧器在运行中出现的问题。
1、充分认识降低NOx生成的两个主要机理:降低主燃烧区温度和低氧燃烧;充分掌握低氮燃烧器的工作原理,不论负荷高低,都可以进行大幅度调节。根据负荷适当开大底层(AA层)二次风挡板开度,如180MW时AA层挡板由55%开大到65%,在托粉同时使主燃区下部尽量完全燃烧减小炉渣含碳量,同时开大主燃区顶层二次风挡板(OFA层)及四层燃尽风挡板,使火焰中心下移减小热力型NOx的生成。
2、制粉系统风量由热二次风提供,炉膛设计送风减小造成制粉系统严重缺风,按厂家设计要求控制氧量3.0左右时制粉系统给煤机转速平均降低100rpm。此时调节二次风压、改变制粉系统运行方式成了目前唯一能解决的方法。利用输粉机临炉倒粉的特性,在两台机组不同的负荷时保持高负荷机组多转制粉系统,向低负荷机组倒粉,这样可以减少制粉系统启停,减少制粉系统运行套数,保持制粉系统高风量,有效的降低了厂用电率。
3、要认识到NOx的降低,必然导致着锅炉效率的降低,要寻找一个最佳平衡点,不能一味追求低NOx。日常调整中,只要NOx不是太高能满足环保要求,就可以增加二次风,以提高燃烧效率。
4、从控制NOx的角度讲,分级燃烧、分级进风都是有好处的。在实际中配煤时,润封电厂B粉仓配劣质煤对应上层给粉机,A粉仓配长焰煤对应下层给粉机,起到稳燃效果。由于最下层二次风档板运行中全开或开度较其他层大很多,底部燃烧器一般不会缺风,在配风时,适合用倒宝塔型配风,一方面有助于抬高火焰中心,使得低负荷时汽温提高,另一方面也符合降低NOx的配风策略,即主燃烧区缺氧燃烧。
5、在条件满足时,应尽量使用下层燃烧器,在不影响带负荷的前提下,停运部分上层燃烧器,加大下层给粉机转速,因下层风量稍大这样也有利煤粉燃尽,提高燃烧效率。而且由于火焰中心下移,炉膛中心温度降低,有助于减少NOx的生成;燃烧区至燃尽风之间的还原区延长,更有助于一部分NOx重新被还原。


低氮燃烧器

6、低氮燃烧器主燃烧区是缺氧燃烧,为保证燃烧安全,氧量值不应低于3%;在某层给粉机转速大幅增加时,应适当开大对应二次风档板,以免主燃烧区煤粉过多、严重缺风造成灭火、爆燃。只有在给粉机转速稳定时,方可逐渐关小对应二次风档板,以降低NOx。
7、可适当调节粗粉分离器档板,适度调细煤粉细度,虽然制粉系统出力下降,但是飞灰含碳量降低,损失减小。可首先将一套制粉系统煤粉细度调细观察,按飞灰含碳量每升高1%,标准煤耗增加约1.0~1.3g/KWH来看,采取必要手段降低飞灰可燃物还是很值得的。
8、适当提高二次风压,保证合适的二次风速,提高二次风的穿透力,以利助燃。增加燃尽风后,整体二次风压下降。按原设计,80%负荷以上,二次风箱差压应保证1.0KPa,才能使二次风速在合理范围,但改造后风压最高0.8KPa远远小于设计值。可以在NOx含量满足要求时采取加大总风量,关小二次风档板、关小燃尽风的方法调节。
9、周界风能起到加强一次风刚性的作用,防止气流偏斜,防止煤粉火焰贴墙以及煤粉从气流中分离;在煤粉气流着火后,能及时供给少量二次风,有利于燃烧过程的发展。对于低氮燃烧器,煤粉集中,容易形成煤粉缺氧燃烧环境,有利于降低NOx的生成,且周界风量改造后较原设计有所增大,故周界风开度应随给粉机转速适度开大。
10、关注炉膛、制粉系统漏风。冷风入炉会提高排烟温度,降低锅炉效率,有害无利。炉膛底部渣斗水封应密封好、看渣孔、炉膛看火孔应经常检查,确保关闭。制粉系统的漏点要及时联系处理,包括木块分离器盖子、给煤机盖子等应密闭好。
11、低负荷应适度增大燃烧区风量,以利煤粉燃尽,但是风量过大会降低炉膛温度,由于低负荷炉膛温度水平偏低,若二次风穿透力过强极易造成灭火,影响安全;高负荷可以适度降低燃烧区风量,以提高经济性,但是风量过小,空预器换热减小,会造成排烟温度偏高,损失增加。
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